提升標準作業(yè)水平
夯實基層基礎管理
煉鋼廠一連鑄作業(yè)區(qū)
狠抓現(xiàn)場執(zhí)行管理
促進員工行為習慣養(yǎng)成
今年,作業(yè)區(qū)標準化作業(yè)驗證共計842條
驗證內(nèi)容覆蓋了連鑄工序所有關鍵作業(yè)
發(fā)現(xiàn)問題87條并全部整改完成
崗位找茬,持續(xù)優(yōu)化促生產(chǎn)
煉鋼廠一連鑄作業(yè)區(qū)大力開展“三崗活動”,逐步優(yōu)化完善現(xiàn)場作業(yè)流程,以“崗位找茬”為抓手,發(fā)動員工針對崗位操作流程不斷“找茬”,促進作業(yè)標準的優(yōu)化完善。
今年以來,一連鑄作業(yè)區(qū)從工藝、操作、設備等方面“找茬”67項,完善了5項崗位規(guī)程中存在的漏缺項,解決了7項設備隱患,消除了4項安全隱患,“茬”項整改率達到100%,保障了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
現(xiàn)場管理,設備降本顯成效
一連鑄作業(yè)區(qū)通過定期檢查設備,優(yōu)化點檢維護方式和標準,保證設備時刻保持最佳狀態(tài)。針對鑄機漏油問題,在四號連鑄機油管、密封的維護保養(yǎng)上,更換80余根驅(qū)動軟管、2000余個機架密封,設備運行狀態(tài)下油脂跑冒滴漏現(xiàn)象大幅改善,每月節(jié)約費用約13.5萬。
同時技術人員根據(jù)鑄機不同位置的工作特點開展連鑄機潤滑油供油周期擴大使用試驗,每月可減少使用5桶潤滑油,節(jié)約成本約1.34萬。
勤于點檢,重視異常推熱送
鑄坯熱送率是衡量連鑄工序與軋鋼工序銜接程度和生產(chǎn)效率的一項重要指標。一連鑄作業(yè)區(qū)組織班組員工參與到標準的建設中來,在現(xiàn)場作業(yè)過程中不斷總結經(jīng)驗,秉承“不將異常帶入生產(chǎn)中去”的工作理念,通過全員點檢,發(fā)現(xiàn)異常及時處置、反饋,利用設備離線、鑄機澆次間隙、定修排查及處理各類異常問題,確保上線設備正常有效運行,保證鑄坯質(zhì)量,確保熱送指標,為4月1780產(chǎn)線熱送指標創(chuàng)新高奠定了基礎。(黃祖應)