元月份,方大九鋼堅持穩(wěn)定生產、防控疫情兩不誤,在做好疫情防控同時,全面做好生產經營工作,制造成本較降本目標下降164.81元/噸,順利完成公司元月份下達的成本目標。
設備運轉率穩(wěn)步提升
設備穩(wěn)定是提高產量降低生產成本的重要保障。元月份,方大九鋼超前謀劃、科學部署,以推進設備精細化管理為手段,以降低設備故障率為目標,全面提高設備運轉率。企業(yè)優(yōu)化設備點巡檢系統(tǒng),完善以設備點巡檢為核心的設備管理體制,使運行設備處于受控狀態(tài)、檢修設備處于計劃狀態(tài)、備用設備處于完好狀態(tài),實現設備可靠性、維護性、經濟性的最佳化;加大設備隱患排查整治力度、廣泛開展合理化建議征集活動,充分利用檢修時間,積極組織人員對設備隱患進行全面梳理,開展地毯式大排查大整治,消除潛在設備隱患,堅決遏制重大停爐停機設備事故發(fā)生,保障設備平穩(wěn)高效運行。
為進一步提高設備故障率,降低生產成本,該公司加大對各工序銜接管理,在優(yōu)化內部生產組織模式同時,做好設備檢修工作,杜絕非計劃性檢修,降低設備事故率,確保生產穩(wěn)定順行。元月份,方大九鋼實現鐵、鋼、材產量目標全面完成,帶動固定費用較目標成本下降23元/噸材。
節(jié)能降耗成效顯著
能耗是企業(yè)影響成本的關鍵因素。元月份,方大九鋼將“攻指標、降成本”作為重點突破口,全力做好工序降成本工作。
該公司煉鐵廠大力倡導節(jié)能降耗,制定能耗管理方案,對西區(qū)燒結二次回水、現場水浴除塵器水路、西區(qū)燒結脫硫工藝水進行改進,大量使用二次回水,降低了新水消耗,每天節(jié)約新水大約1500噸。煉鋼廠對影響鋼鐵料消耗的因素進行分析,通過鋼包加蓋、合金在線烘烤等方法降低各工序“溫降”,提高鋼鐵料收得率。元月份,該公司煉鋼廠鋼鐵料消耗較目標下降4公斤/噸,帶動噸材成本下降11元/噸材。軋鋼廠從改善加熱爐工況、提高坯料帶入物理熱等方面下功夫,通過建立嚴格的熱坯入爐和落地制度,科學安排棒線材的品規(guī)軋制,最大限度利用煉鋼坯料余熱,降低加熱爐能源消耗;全力推行熱裝熱送管理,使坯料的熱裝率得到大幅度提高,為噸材煤氣消耗下降創(chuàng)造了有利條件。元月份,該公司軋鋼廠綜合煤氣消耗同比2019年全年降低18.33立方米/噸材。
產品成材率逐步提高
成材率是軋鋼工序降本增效的重要指標,提高產品成材率能有力促進生產成本降低。
以該公司軋鋼廠為例,該廠通過健全工藝技術管理規(guī)范,強化工藝和設備安全運行監(jiān)管等措施,有效提升了產品成材率、定尺率。一方面該廠優(yōu)化工藝操作,通過加大工藝紀律執(zhí)行監(jiān)督力度,嚴格控制飛剪切頭尾尺度,提高剪切頭尾精度,減少切損量;另一方面,加大從嚴管理力度,深入推進精細化管理,通過加強直螺非尺質量管理,對直螺線成品剪切后頭部彎曲、棒材成品金相組織及中板板型等方面強化精細管控,有效提高成品質量。同時,該廠加大設備管理和工藝監(jiān)督力度,切實防范設備和工藝事故,不斷提升設備有效運轉率和工藝操作水平;全面推行生產、設備、技術及工藝質量等生產責任制,確保成材率提高。此外,該廠還通過開展攻打經濟技術指標競賽、小改小革等活動,全面促進產品成材率不斷提高。
元月份,該公司軋鋼廠綜合實物成材率、定尺率分別比2019年平均值提升0.034%、0.013%,產品綜合合格率達到99.99%,實現抗疫情和保生產兩不誤。
作者:吳益凡