近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠干部員工深入實(shí)踐“高效冶煉”大課題,聚焦制約提質(zhì)增效瓶頸問題,全力加快推進(jìn)數(shù)字化、智能化技術(shù)應(yīng)用建設(shè),助推企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作全面駛?cè)肟燔嚨馈?/span>
金鑰匙一:智能化燒爐專家系統(tǒng) 穩(wěn)定風(fēng)溫節(jié)約能耗
該單位動(dòng)力能源成本中,高爐煤氣消耗占比高達(dá)16%。為促進(jìn)熱風(fēng)爐高效燃燒,達(dá)到進(jìn)一步穩(wěn)定風(fēng)溫和降低煤氣消耗的目的,工藝技術(shù)人員決定在高爐熱風(fēng)爐引入智能燒爐專家系統(tǒng)。一方面在不影響原控制系統(tǒng)功能的前提下,通過增加通訊接口、切換按鈕和必要的控制邏輯等措施;一方面新加裝獨(dú)立的專用數(shù)據(jù)庫(kù)控制系統(tǒng),不僅可實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)無擾切換,燒爐控制系統(tǒng)在線正常運(yùn)行率大于95%,而且在同等送風(fēng)溫度基礎(chǔ)上,可節(jié)約煤氣用量3%以上,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效190萬元。
金鑰匙二:自動(dòng)化高爐撥風(fēng)系統(tǒng) 保障高爐長(zhǎng)穩(wěn)久順
該單位5#高爐鼓風(fēng)機(jī)為單機(jī)運(yùn)行,無撥風(fēng)系統(tǒng),若遇風(fēng)機(jī)故障停機(jī),容易造成高爐風(fēng)口灌渣現(xiàn)象。傳統(tǒng)處理是高爐被迫休風(fēng),人工進(jìn)行更換高爐風(fēng)口直吹管和彎頭,造成能源、備件費(fèi)用等生產(chǎn)成本增加,不利于高爐安全生產(chǎn)。
為解決這一問題,設(shè)備技術(shù)人員經(jīng)反復(fù)討論驗(yàn)證,通過在3#、4#和5#三座高爐之間敷設(shè)一條撥風(fēng)主管道和各爐撥風(fēng)支管,并在支管上分別加裝自動(dòng)控制系統(tǒng)撥風(fēng)閥組等舉措,成功實(shí)現(xiàn)了一座高爐斷風(fēng),其他兩座高爐向斷風(fēng)高爐進(jìn)行撥風(fēng)的目的。改造后,可避免因鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)造成的高爐風(fēng)口灌渣事故,保障高爐長(zhǎng)穩(wěn)久順,預(yù)計(jì)單座高爐年可創(chuàng)效135萬元。
金鑰匙三:仿真化煉鐵實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 強(qiáng)化操作提升技能
為持續(xù)提高高爐冶煉智能化操作水平,降低異常爐況風(fēng)險(xiǎn),該單位決定在勞模工作室引進(jìn)與現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境1:1相匹配的煉鐵高度仿真虛擬實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)。
該系統(tǒng)依托虛擬現(xiàn)實(shí)、多媒體、人機(jī)交互、數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)通訊等多項(xiàng)技術(shù),集生產(chǎn)和控制技術(shù)于一體,并配備真實(shí)的操作手柄硬件操作臺(tái),以實(shí)現(xiàn)冶金行業(yè)生產(chǎn)工藝操作實(shí)時(shí)仿真。此系統(tǒng)投運(yùn)后,不僅能對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常工況處理措施進(jìn)行訓(xùn)練,滿足新員工開展標(biāo)準(zhǔn)化操作培訓(xùn)和進(jìn)行職工技能提升培訓(xùn)、技能比武,而且還可進(jìn)一步提高操作人員預(yù)知預(yù)判能力。(楊梅)