找準磨損要害,得出“節(jié)約最優(yōu)解”
450㎡燒結機尾除塵管道是輸送燒結除塵灰的大動脈。該除塵管道采用8mm碳鋼板制作而成,除塵管道受除塵灰的連續(xù)沖刷,管道的彎頭部位頻繁出現(xiàn)破損,每次檢修必須高空進行包覆補焊作業(yè),維修、清掃工作量大成為影響環(huán)境、生產(chǎn)的“頑疾”。
針對這一“頑疾”,該公司設備管理人員與班組技術人員共同“分析病因,對癥下藥”找出了磨損要害,即:除塵管道的內(nèi)壁受管道內(nèi)的除塵灰的連續(xù)沖刷,特別是在彎頭處的沖刷阻力最大,導致除塵管道彎頭頻繁破損。他們經(jīng)過反復的比對、論證大膽創(chuàng)新,另辟蹊徑巧妙的將陶瓷襯板應用在除塵管道彎頭的內(nèi)壁,徹底消除了這一“頑疾”。改造后,不僅解決了消除塵管道破損頻繁、維修難的“頑疾”,而且改善了生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境,同時年可節(jié)約成本15萬余元。
依靠永磁魔力,找到“降本最優(yōu)解”
265㎡燒結制粒機是燒結生產(chǎn)工藝中的關鍵設備,承擔著燒結工藝中混勻料的制粒、運輸給料任務。由于制粒機動力系統(tǒng)結構為“電機-聯(lián)軸器-減速機”的剛性傳統(tǒng)模式,設備在運行期間存在電機、減速機振動大、電機啟動電流大、設備更換、維修頻繁等現(xiàn)象,極不利于“厚料層燒結”降本增效工作深入開展。對此,公司設備技術人員在查閱大量資料后,通過剛性、耦合、永磁連接的對比、分析及同行業(yè)了解、咨詢,成功引進了永磁聯(lián)軸器對265㎡燒結制粒機動力系統(tǒng)實施了技改。
技改后,將原有的剛性連接方式變?yōu)榇帕B接,利用聯(lián)軸器永磁材料所產(chǎn)生的磁力作用,完成力或力矩無接觸傳遞,實現(xiàn)能量的“空中傳遞”,使減速機、電機的振動值由4.5mm/s降低至2.3mm/s,成功實現(xiàn)了設備平穩(wěn)順行。據(jù)了解,永磁聯(lián)軸器是利用永磁材料所產(chǎn)生的磁力作用,通過調(diào)整氣隙間隙來實現(xiàn)轉矩的傳遞,只需冷裝、無需精準校對就可實現(xiàn)設備平穩(wěn)運行。這樣以來,不僅縮短一半維修、維護時間,而且減少維修人員數(shù)量。經(jīng)估算,每年可節(jié)約維修成本和備件費用20余萬元。
改變退燒方式,獲得“長壽最優(yōu)解”
450㎡燒結立式環(huán)保篩在燒結系統(tǒng)中承擔著成品燒結礦分級的作用。現(xiàn)在使用的環(huán)保篩已經(jīng)服役4年多。篩子安裝時,技術員高英杰參與了冷礦篩分機選型、安裝和試產(chǎn)全過程,對這臺“老伙計”感情深厚。由于長期滿負荷生產(chǎn),冷礦篩激振器使用壽命短,讓高英杰格外傷神。篩子的激振器“小病”不斷,維修工多次更換軸承也沒能除去“病根”。對此,他與維修班組人員通過對設備解體和點檢數(shù)據(jù)的研判分析,他們發(fā)現(xiàn)激振器振動過程中浮灰被帶入設備本體,從而污染油脂,加之軸承高速運轉,進而出現(xiàn)缺油、高溫等癥狀,最終導致其壽命縮短。
經(jīng)過反復討論,他們通過改變退燒方式,即:利用焊管在激振器下方自制壓縮空氣吹掃管,并將吹掃端敲成扁狀形式,以增加吹掃面積。通過以上改進,篩子激振器壽命在原條件下延長了3個月,既改善了人員勞動強度,還降低了油品、備件費用,年可節(jié)約費用4萬余元。