向轉爐內添加廢鋼,過大提高廢鋼比會降低鐵水溫度,增加冶煉時間和成本,且易受廢鋼雜質影響,添加過程中會產生大量煙塵,給經濟、安全和環(huán)保工作帶來較大影響。對此,該廠按照本鋼集團決策部署,采用向魚雷罐中添加廢鋼再受鐵的方式,提高廢鋼比,降低鐵耗,并于今年4月21日開始,正式進行三線魚雷罐加廢鋼操作。
為確保魚雷罐加廢鋼工作的順利開展,在本鋼集團制造部的組織下,以及各相關單位的配合下,該廠從設備、人員、現(xiàn)場設施、聯(lián)系確認制等方面入手,充分做好前期準備工作。加強對抓鋼機設備的日常檢修維護,并采取阻燃、隔熱等防護措施,適時調整加廢鋼節(jié)奏,保證抓鋼機安全穩(wěn)定高效運行。組織“精兵強將”從事現(xiàn)場魚雷罐加廢鋼工作,嚴格執(zhí)行標準化操作,對南、北倒罐站三塊廢鋼場地進行地面硬化,保證廢鋼潔凈度,提高入罐廢鋼質量。同時,做好信息溝通,確保魚雷罐加廢鋼工作鏈條順暢,實現(xiàn)“零影響”。
為解決魚雷罐加廢鋼過程中出現(xiàn)的各類問題,該廠成立了攻關小組,不斷創(chuàng)新,解決了廢鋼堵塞罐口及散落廢鋼的難題,既節(jié)省時間,提高了廢鋼加入量,又消除了因抓鋼機加廢鋼時與罐口距離太近帶來的安全隱患。同時,繼續(xù)加大內回廢鋼的回收和加工力度,并制訂了以二級重中型、生鐵、破碎廢鋼、內回切邊為入罐原料的配加方案,彌補魚雷罐專用廢鋼不足的困難,從而降低了原料成本,滿足了入罐廢鋼需求。
目前,該廠通過調整魚雷罐加入廢鋼配方及各料型加入流程,魚雷罐單罐加入廢鋼已逐步增加至10噸,為提高廢鋼比、降低鐵耗、提高鋼產量做出了貢獻。