本報訊 “印鐵生產(chǎn)線RTO(蓄熱式氧化爐)余熱利用后,酸洗沖洗水溫由常溫升至70℃~80℃,噸鋼可節(jié)省蒸汽2.6公斤。”10月22日,在大河金屬衡板包裝“RTO余熱再利用項目”的總結(jié)會上,該公司設(shè)備動力部設(shè)備科科長馬鐵栓對改造效果做出說明。
印鐵產(chǎn)品是大河金屬衡板包裝的主打產(chǎn)品之一,在其生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢氣(VOC),需要在RTO設(shè)備中燃燒處理再排放,其燃燒溫度高達105℃~150℃,產(chǎn)生大量余熱??吹竭@個現(xiàn)象后,馬鐵栓經(jīng)常思考如何將這些余熱回收利用。他聯(lián)想到,酸洗生產(chǎn)線的酸槽需要定期用水沖洗,因大量沉積的氧化鐵皮雜質(zhì),用常溫水沖洗效果不理想。如果改用高溫水沖洗,效果一定會明顯,并且沖洗完再烘干,不僅效率更高,還能節(jié)省能源。
經(jīng)過研討,仔細測算了項目可行性,馬鐵栓的項目報告得到了該公司認可。馬鐵栓牽頭負責(zé)“RTO余熱再利用”節(jié)能項目。通過對標(biāo)學(xué)習(xí),詳細鉆研,他和技術(shù)攻關(guān)團隊在RTO設(shè)備中增加了換熱器,將余熱巧妙地用在加熱脫鹽水上,使30℃左右的脫鹽水升高到70℃~80℃,再通過回水管道,把加熱過的脫鹽水引至酸洗產(chǎn)線沖洗酸槽,此舉提高了沖洗效果,后續(xù)烘干環(huán)節(jié)電耗較之前降低12.9%。
在項目完成后,馬鐵栓還定期到酸洗生產(chǎn)線記錄沖洗水溫度,測試使用效果。有了這次成功經(jīng)驗,馬鐵栓還將加熱脫鹽水應(yīng)用于鍍錫生產(chǎn)線,目前此項目正在順利實施中。 (劉玉紅 秘希娟)
《中國冶金報》(2024年11月07日 08版八版)