本報訊 今年初以來,河鋼集團邯鋼公司自動化部以“數(shù)智賦能,打造滿足極致運營需求的智能化支撐體系”為目標(biāo),開展了模型化應(yīng)用攻關(guān),推動信息技術(shù)與工藝、操作、運營深度融合。該部制訂的模型化應(yīng)用攻關(guān)年度目標(biāo)有14個,目前已有2個應(yīng)用項目取得明顯成效,預(yù)計年可降本增效1068.72萬元。
針對邯鋼一煉鋼廠轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程中蒸汽放散量大、放散閥壽命縮短的問題,自動化部運維一作業(yè)區(qū)收集匯總近3個月數(shù)據(jù),構(gòu)建數(shù)據(jù)模型,利用轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)間隙和停爐時間開展模型實驗,最終發(fā)現(xiàn)在蓄熱器壓力與轉(zhuǎn)爐回收壓差為0.4兆帕?xí)r,放散頻率將大幅降低。隨后,技術(shù)人員將轉(zhuǎn)爐吹煉信號、汽包壓力信號、RH(鋼包精煉爐+真空精煉爐)抽真空信號采集至蓄熱器PLC(可編程邏輯控制器)上,修改程序?qū)崿F(xiàn)多數(shù)據(jù)共享,搭建了數(shù)據(jù)控制模型,使轉(zhuǎn)爐與蓄熱器保持合理壓差。目前,該模型化應(yīng)用項目已投用1個月,與投用前相比,轉(zhuǎn)爐冶煉每爐鋼可以減少蒸汽放散量3.54噸,年可降本增效近600萬元。
自動化部運維二作業(yè)區(qū)技術(shù)人員將“提升燒結(jié)加熱水池溫度控制精度,減少蒸汽損耗”作為課題,開展模型化應(yīng)用攻關(guān)。技術(shù)人員通過開發(fā)程序,將溫度信號與蒸汽閥門控制程序聯(lián)系起來,實現(xiàn)了根據(jù)季節(jié)變化自動精準(zhǔn)控制蒸汽流量,在滿足水溫要求的同時,避免了蒸汽浪費。該模型化應(yīng)用項目投用以來,燒結(jié)礦噸礦成本降低了0.53元,月可降本39.06萬元。同時,節(jié)約的蒸汽可供發(fā)電使用,進一步提高了蒸汽發(fā)電量。(宋超 胡亞帥)
《中國冶金報》(2024年05月23日 02版二版)