本報訊 近日,筆者在安鋼焦化廠6米焦爐生產(chǎn)現(xiàn)場看到,無人操作的電機車將接滿紅焦的焦罐車推至提升機下精準定位,接空罐、送滿罐,然后往返至爐區(qū)重新停車接焦,整個過程用時不到10分鐘。
原來,由安鋼自動化軟件公司自主研發(fā)的焦爐車輛智能聯(lián)控系統(tǒng)投運了,6米焦爐電機車實現(xiàn)無人化作業(yè),安鋼成為繼寶鋼等企業(yè)之后少數(shù)掌握電機車無人駕駛技術(shù)的鋼鐵企業(yè)。
安鋼焦化廠6米焦爐于2007年投產(chǎn),至今已運行15年,裝煤車、推焦車、攔焦車、熄焦車一直由人工操作,勞動強度高。為徹底改變這一現(xiàn)狀,安鋼啟動了焦爐智能化改造項目。
對焦爐進行智能化改造,需要集碼盤定位、自動控制、網(wǎng)絡(luò)通信、智能判定等多種先進技術(shù)于一體,同時還要兼顧設(shè)備部署、現(xiàn)場改造以及焦化的正常生產(chǎn),實施起來難度很大。安鋼自動化軟件公司經(jīng)過前期大量的準備工作,2020年4月份進入現(xiàn)場施工,先后配置車載攝像系統(tǒng)、安裝激光讀碼裝置、建立5G無線通信聯(lián)控等,以采集關(guān)鍵信號。激光讀碼裝置最初裝在機車上,機車老化嚴重導致震動比較大,造成讀碼不準或撞壞讀碼裝置。為此,技術(shù)人員創(chuàng)新思路,專門設(shè)計了一套拖動小車及行走軌道,與機車實現(xiàn)軟聯(lián)接。技術(shù)人員通過咨詢多家機械制作廠家,請教焦化相關(guān)技術(shù)人員,反復揣摩修改設(shè)計圖紙,最終使最新版小車運行穩(wěn)定,滿足系統(tǒng)要求。
實現(xiàn)四車聯(lián)動測試后,技術(shù)人員又決定對電機車控制進行智能化改造,將確認狀態(tài)、焦罐旋轉(zhuǎn)、機車操控、接空送滿等一系列動作轉(zhuǎn)為全自動控制。
該項目負責人介紹,焦爐車輛智能聯(lián)控系統(tǒng)具有安鋼自主知識產(chǎn)權(quán),達到了國內(nèi)先進水平,實現(xiàn)了自動化換人及本質(zhì)化安全,在焦化行業(yè)有著良好的推廣應用價值。 (柳海兵 李栓柱)
《中國冶金報》(2022年3月22日 04版四版)