本報特約通訊員 甘志鴻 攝影報道
今年第1季度,新鋼集團煉鐵事業(yè)部針對6#燒結(jié)機臺車密封裝置與滑道之間的平均漏風率高達44.5%導致主抽風機電耗增加的問題,利用系統(tǒng)檢修契機,將6#燒結(jié)機原帶潤滑系統(tǒng)的固定滑道改造為金屬式自潤滑密封系統(tǒng),有效改善了滑道與臺車的密封貼合情況,增加了燒結(jié)有效風量,每噸燒結(jié)礦的電耗下降1.7千瓦時,年累計節(jié)電效益248萬元。同時,燒結(jié)料比由改造前的730噸/小時提升到790噸/小時,日產(chǎn)燒結(jié)礦在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增產(chǎn)10%。
另外,該事業(yè)部將現(xiàn)有鍋底式傳統(tǒng)卸灰閥改造為智能電液雙層卸灰閥,可根據(jù)現(xiàn)場實際閥前積料量定量密封卸灰,保持良好的密封效果,改善了職工作業(yè)環(huán)境。
圖為更換新型滑道后運行中的6#燒結(jié)機。
圖為檢修人員在拆除燒結(jié)機原固定滑道。
圖為檢修人員安裝金屬式自潤滑燒結(jié)機臺車滑道密封裝置。
圖為檢修人員拆除原鍋底式傳統(tǒng)卸灰閥。
圖為檢修人員安裝智能電液雙層卸灰閥,改造后可消除可見粉塵泄漏點和漏風點。
圖為該事業(yè)部職工在巡查,觀察整改后的燒結(jié)機臺車滑道是否漏風。
圖為燒結(jié)機主控工在電腦屏幕上查閱燒結(jié)機生產(chǎn)過程中的含氧量。
《中國冶金報》(2024年05月15日 08版八版)