近期,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠棒材一線圍繞“節(jié)能增效軋制”理念,引領干部職工立足崗位,深挖內潛,促使設備運行性能得以最優(yōu)化,降本增效顯著。
設備升級,提質增效降成本
棒材一線成品4#大車的左、右運行主要通過兩臺交流接觸器交替動作來實現(xiàn)。4#大車在生產中運轉頻繁,交流接觸器常因觸點和鐵芯的磨損而出現(xiàn)故障,影響生產。針對這一問題,技術人員決定用一臺無觸點控制器代替兩臺交流接觸器,并進行線路優(yōu)化。改造后,不僅降低了設備維修人員的勞動強度,而且年可節(jié)約備件費用6000余元,綜合創(chuàng)效1萬余元。
找準關鍵,實時監(jiān)控保生產
熱送液壓站正常運行是熱送區(qū)液壓設備正常工作的保障,出現(xiàn)液位故障時會導致液壓站主泵停機,不僅降低熱送率,增加煤氣消耗,而且影響生產。針對此問題,技術人員經研究決定將原有液位計更換為帶模擬量輸出液位計,在完成液位監(jiān)控畫面編輯且接線調試正常后投入使用。改造后,年可節(jié)約誤機時間1小時,綜合創(chuàng)效7.29萬元。
技術革新,自動化改造提效率
棒材一線精整B區(qū)鋼材運送至打捆站后輥道時,操作工需手動操作輥道開關將鋼材齊頭,不僅費時費力、工作效率低,設備也容易損壞造成堆鋼,影響生產節(jié)奏。為有效解決此問題,技術人員結合生產實際,在離齊頭擋板50mm米處安裝對射開關,同時編輯程序,接線調試,當對射開關檢測到信號時,輥道自動停止。此舉有效減輕了操作工的勞動強度,保障了生產順行,年可創(chuàng)效3.45萬元。(李海燕)