本報通訊員 馮中琴
今年初以來,寶武武鋼有限煉鐵廠從細處著眼、小處著手,追根溯源,突破瓶頸,致力于高爐用料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,第一季度削減成本2400萬元,占總削減成本的20%;燒結(jié)礦配比提升2.3%,塊礦配比增加0.6%,結(jié)構(gòu)降本6.19元/噸。
創(chuàng)造隱形紀錄
“1903萬噸(年最高紀錄)你會覺得很震撼,303.9萬噸可能不起眼,但這實實在在是一項新紀錄?!闭劦浇衲隉Y(jié)礦產(chǎn)量,燒結(jié)分廠廠長孫慶星如是說。
多用低價礦,少用高價礦,優(yōu)化高爐用料結(jié)構(gòu)降成本,這看似簡單的道理卻知易行難。其中,最大的制約因素就來自燒結(jié)機運行狀況。今年初以來,針對燒結(jié)環(huán)冷臺車輪故障較多的現(xiàn)狀,該廠設(shè)備室推出臺車細化、量化點檢標準,建立臺車輪運行檔案,根據(jù)后蓋間隙尺寸大小,實施三級分檔點檢法,為每個臺車輪量身打造點檢周期,并明確對應(yīng)的加油周期。每個輪子一天點檢幾次、什么時候加油,員工都做到心中有數(shù)。當看到第一季度臺車輪故障時間減少了63.4%,大家覺得一切都值得。
該廠精細管理帶來了燒結(jié)機運轉(zhuǎn)率的穩(wěn)步提升,尤其是2月份燒結(jié)機運轉(zhuǎn)率達到96.71%,為近5年最高水平。1月~2月份燒結(jié)分廠累計生產(chǎn)燒結(jié)礦303.9萬噸,為優(yōu)化高爐爐料結(jié)構(gòu)、降低用料成本奠定了堅實的基礎(chǔ)。
演繹無限可能
燒結(jié)機臺車是燒結(jié)工序主要設(shè)備,長期運行在高溫環(huán)境,損耗較快。據(jù)了解,每臺燒結(jié)機每年總共要更換臺車多次。該廠經(jīng)過長期標準化作業(yè),使更換臺車時間縮短至15分鐘以內(nèi)。
今年初以來,燒結(jié)分廠在有限的時間演繹出了無限的可能,由分廠廠長任組長的攻關(guān)整治小組,打破常規(guī)思維,大大減少了臨時停機。第一季度,5臺燒結(jié)機日常更換臺車數(shù)較2018年同期減少35.8%,更換臺車停機時間減少37.4%,大大減少了臨時停機對產(chǎn)品質(zhì)量的影響,穩(wěn)定了生產(chǎn)秩序。
深挖內(nèi)部潛力
“以前每15天左右必須停機5小時清理脫硫塔積料(俗稱挖料),3月份至今一次都沒有挖料,大大節(jié)約了人力、物力、財力。”該廠一燒片區(qū)負責(zé)人李軍望著高高的脫硫塔,露出了笑容。
一燒脫硫塔積料問題從建成以來就存在,對產(chǎn)能的影響并不起眼,但嚴峻的降本形勢讓廠生產(chǎn)技術(shù)室入了眼,立下了“軍令狀”,誓要啃下這塊“硬骨頭”。他們針對脫硫運行每個環(huán)節(jié)分析研究,發(fā)現(xiàn)“罪魁禍首”就是焦粉。隨后,他們經(jīng)過反復(fù)調(diào)研、跟蹤對比,摸索出了“燃料分類進、煤庫分庫裝、吊車分槽抓、對輥分時用”的生產(chǎn)組織模式,破解了燃料破碎系統(tǒng)的難題,一舉改善了脫硫塔積料狀況,使挖料周期從15天延長到至少40天。
根治“老毛病”
379條皮帶,連起來75公里長,托輪不計其數(shù),靠“人盯人防”來發(fā)現(xiàn)和減少故障,已基本不可能。為根治皮帶機托輪掉落傷及皮帶的“老毛病”,該廠攻關(guān)小組為189條關(guān)鍵皮帶機尾部安裝了格柵。這個“口袋”式的裝置,讓掉落的托輪“有家可歸”,讓運行的皮帶有了“安全”保障。
為規(guī)范取樣過程,該廠白班作業(yè)區(qū)與質(zhì)檢聯(lián)合取樣,每個樣本取樣兩次,混合后一起破碎、縮分、研磨制樣、化驗,從而降低了取樣偏差,使檢驗數(shù)據(jù)更加真實可靠。燒結(jié)工人堅持對燒結(jié)礦成分“打靶”,將目視值與化驗值對比修正,給指標精準度加上“雙保險”。同時,該廠開展配料秤整治工作,對所有秤掛碼校正,逐一解決跑偏、帶料等問題,從源頭上保證堿度穩(wěn)定。
《中國冶金報》(2019年06月12日 06版六版)