針對(duì)氣溫升高等季節(jié)性特點(diǎn)和疫情客觀因素影響,近期,邢鋼能源管理部門(mén)統(tǒng)籌部署,在全力保障公司煤氣動(dòng)態(tài)平衡的同時(shí),持續(xù)優(yōu)化熱電爐機(jī)運(yùn)行模式,實(shí)現(xiàn)了煉鋼煤氣單耗成本、動(dòng)力單日轉(zhuǎn)爐煤氣配燒量接連刷新紀(jì)錄,達(dá)到歷史最好水平,節(jié)能降耗增效效果顯著。
4月11日,動(dòng)力廠召開(kāi)四月份生產(chǎn)、能源、設(shè)備工作例會(huì),重點(diǎn)強(qiáng)調(diào):穩(wěn)定能源供應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)行,保證動(dòng)力介質(zhì)供應(yīng),并根據(jù)生產(chǎn)調(diào)整及時(shí)啟停風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備,降低各類(lèi)能源介質(zhì)消耗。制定能源檢查標(biāo)準(zhǔn),持續(xù)能源浪費(fèi)檢查,總結(jié)能源浪費(fèi)典型問(wèn)題;優(yōu)化、細(xì)化能源日?qǐng)?bào),提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性,確保月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
據(jù)了解:在總結(jié)前期工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,煉鋼廠積極開(kāi)展了降低煤氣消耗的工作,通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)組織、加強(qiáng)廠內(nèi)煤氣消耗的合理使用與節(jié)能管理,4月份轉(zhuǎn)爐煤氣單耗完成11.1m3/t,創(chuàng)歷史新低;在轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上,動(dòng)力廠通過(guò)轉(zhuǎn)爐煤氣站6#風(fēng)機(jī)改造等技術(shù)改造,不斷增加燃?xì)忮仩t配燒轉(zhuǎn)爐煤氣量,單臺(tái)風(fēng)機(jī)外供能力由原來(lái)21000 m3/h,快速提升到3月份的28000m3/h,4月8日,單日配燒轉(zhuǎn)爐煤氣總量達(dá)到70萬(wàn)m3,平均配燒外供量達(dá)到29167 m3/h,再次刷新歷史最好紀(jì)錄。僅此一項(xiàng),可為公司創(chuàng)效102萬(wàn)元/月。
此外,公司充分利用130t高溫超高壓鍋爐低耗高效優(yōu)勢(shì),通過(guò)兩個(gè)月的煤氣平衡調(diào)整試驗(yàn),總結(jié)切換三爐三機(jī)、三爐兩機(jī)、兩爐兩機(jī)運(yùn)行模式經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化鍋爐和汽機(jī)最佳運(yùn)行方案,保障煤氣動(dòng)態(tài)平衡,降低運(yùn)行能耗,實(shí)現(xiàn)了40MW發(fā)電機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷發(fā)電。