煤氣消耗是軋鋼工序成本的重點,也是關乎成本降低的關鍵指標,重慶鋼鐵軋鋼廠中厚板軋制作業(yè)區(qū)加熱班組秉持著追求管理極致、消耗極限的生產(chǎn)理念,齊心協(xié)力,堅決打好降低成本的攻堅戰(zhàn),把煤氣消耗降下來,立足于自身崗位,積極引領班組內(nèi)部挖掘潛力,致力于降低成本,降低煤氣消耗成為了實現(xiàn)成本降低的有效途徑。
精準定位,明確降本目標。軋鋼廠中厚板加熱班組主動出擊,以煤氣消耗為切入點,瞄準加熱爐噸鋼煤氣消耗的靶向目標,及時探討影響因素,不斷優(yōu)化工藝操作和關鍵參數(shù)管控,在“降低煤氣消耗”上亮劍出擊。
精細管理,嚴控加熱參數(shù)。班組時刻關注加熱爐關鍵參數(shù),及時掌握煤氣熱值、煤氣壓力及空燃比等情況,并調(diào)節(jié)參數(shù),減少不必要的熱量損失和煤氣消耗。加強與上下工序緊密配合,在適應軋機節(jié)奏的前提下,根據(jù)操作規(guī)程及軋制計劃控制爐膛溫度,優(yōu)化鋼坯裝爐出爐溫度,滿足軋制對板坯的溫度要求,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時降低煤氣消耗。加熱班組員工除了做好崗位操作外,每日利用換輥和日修時間加強對加熱爐設備的全面巡檢,發(fā)現(xiàn)隱患并及時整改,保證煤氣的安全使用和汽化冷卻系統(tǒng)的安全運行,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
精心操作,優(yōu)化操作流程。嚴格落實加熱爐加熱過程管控,與生產(chǎn)調(diào)度緊密配合,提高熱裝率和直裝比例,減少鋼坯在加熱爐中的加熱時間,確保鋼坯能夠高效、有序地進入加熱爐,從而降低煤氣消耗。同時優(yōu)化復合板裝鋼操作,采用單、雙爐結合的生產(chǎn)的模式,解決了復合板加熱時間過長問題,較原有的生產(chǎn)模式提高了20%,有效提高了生產(chǎn)效率。
“三精管理” 效益提升顯著。中厚板加熱班組通過對熱裝率、熱送溫度、空燃比、在爐時間、標準化操作等方面改進優(yōu)化,煤氣消耗這一關鍵指標取得了顯著成效,7-8月,累計降低煤氣消耗0.12GJ/t,實現(xiàn)了182萬元的煤氣成本節(jié)約。接下來,軋鋼廠將不斷探索和實踐新的節(jié)能減排方式,努力將降本增效工作推向新的高度,為推動重慶鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。