轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中的鋼鐵料消耗在總的鋼鐵料消耗中占83%以上,降低轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗是降低煉鋼成本的有效手段之一。為進(jìn)一步降低轉(zhuǎn)爐冶煉鋼鐵料消耗,寶武集團(tuán)中南股份煉鋼廠一煉鋼作業(yè)區(qū)乙橫班充分發(fā)揮“一鍵煉鋼”技術(shù)作用,通過(guò)探索最佳裝入模式,改進(jìn)轉(zhuǎn)爐原料結(jié)構(gòu)和爐前冶煉工藝,采用少渣煉鋼工藝,減少?lài)姙R,降低吹損,減少倒渣帶鋼,今年以來(lái),鋼鐵料消耗每月逐漸降低,助力作業(yè)區(qū)8月鋼鐵料消耗對(duì)比1月降低5.7kg/t,實(shí)現(xiàn)降本450萬(wàn)元。
源頭控制 提升指標(biāo)
一季度,煉鋼一工序完成“一鍵煉鋼”技術(shù)改造,順利投用。一煉鋼作業(yè)區(qū)乙橫班提前策劃、組織人員到二煉鋼作業(yè)區(qū)學(xué)習(xí)。在1號(hào)轉(zhuǎn)爐完成改造后,爐長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)踐,反復(fù)總結(jié)操作方法,開(kāi)展試驗(yàn)摸索,并結(jié)合煉鋼理論知識(shí),進(jìn)一步對(duì)冶煉物料平衡、熱平衡計(jì)算模型進(jìn)行優(yōu)化,不斷優(yōu)化完善具體轉(zhuǎn)爐吹煉操作。通過(guò)不斷地探索與實(shí)踐,摸索出一系列降低鋼鐵料消耗的工藝操作方法,轉(zhuǎn)爐一倒命中率、模型命中率、一次拉碳命中率等指標(biāo)大幅提升,不僅提高了生產(chǎn)效率,還從源頭上降低了鋼鐵料的消耗。8月,班組轉(zhuǎn)爐冶煉準(zhǔn)點(diǎn)率對(duì)比作業(yè)區(qū)月均高1%。
比學(xué)趕超 全員爭(zhēng)先
一煉鋼作業(yè)區(qū)乙橫班以崗位職工操作不平衡為切入點(diǎn),結(jié)合廠開(kāi)展的各項(xiàng)指標(biāo)勞動(dòng)競(jìng)賽,鼓勵(lì)全員多學(xué)優(yōu)學(xué),同時(shí)利用班后“操業(yè)會(huì)”,進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)共享和當(dāng)前操作問(wèn)題分析,逐步改善班組員工水平參差不齊的現(xiàn)狀,實(shí)現(xiàn)整體水平不斷提高,為降低鋼鐵料消耗打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
值班長(zhǎng)鄧有勇說(shuō):當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻,我們班組始終緊盯廠的生產(chǎn)任務(wù)和降本增效目標(biāo),圍繞降本項(xiàng)目和班組關(guān)鍵指標(biāo)開(kāi)展橫班每天的工作。崗位員工根據(jù)每一爐鐵水熱量、成分以及鋼種生產(chǎn)工藝路徑,在保證質(zhì)量和生產(chǎn)穩(wěn)定前提下,以最優(yōu)成本組織生產(chǎn),為廠降低成本做出自己最大貢獻(xiàn)。 (黃寶華 李靜)