面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),重慶鋼鐵煉鐵事業(yè)部高爐運(yùn)行作業(yè)區(qū)聚焦極致高效率、極致低成本,上下聯(lián)動(dòng)、全員參與,提質(zhì)增效聚共識(shí),齊心協(xié)力促降本,全面抓實(shí)抓細(xì)精益生產(chǎn)管理,推動(dòng)“算賬經(jīng)營(yíng)”往深里走、往實(shí)里走。
減少外委費(fèi)用 自力檢修創(chuàng)價(jià)值
高爐運(yùn)行作業(yè)區(qū)積極推進(jìn)“操檢合一”和協(xié)力業(yè)務(wù)回歸工作。三高爐配管班組織員工自行組裝完成352個(gè)快接頭,完成“三高爐冷卻板實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)跨接”自力檢修項(xiàng)目,節(jié)約外委費(fèi)用2.1萬(wàn)元。
9月6日,高爐運(yùn)行作業(yè)區(qū)員工在高爐不休風(fēng)的情況下,用快接頭完成了三高爐冷卻板第151組水管跨接和處理,避免因維修水管導(dǎo)致高爐休風(fēng),保證了高爐的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。
作業(yè)區(qū)推進(jìn)操檢維調(diào)變革后,實(shí)現(xiàn)了員工技能的多樣化,自有核心維修力量明顯增強(qiáng),8月份作業(yè)區(qū)完成自力檢維修作業(yè)30項(xiàng),節(jié)約協(xié)力費(fèi)用2.92萬(wàn)元。
減少壓空消耗 節(jié)能降耗見(jiàn)行動(dòng)
高爐運(yùn)行作業(yè)區(qū)圍繞減少高爐壓空消耗,通過(guò)對(duì)標(biāo)找差,優(yōu)化冷卻方式和控制標(biāo)準(zhǔn),不斷減少壓空消耗。
近期,該作業(yè)區(qū)提出了改變操作方式的降耗舉措,即當(dāng)管殼溫度不大于200℃時(shí),停止使用壓空降溫點(diǎn),用噴水冷卻代替;同時(shí),調(diào)整高爐工序布袋除塵吹掃頻率和工作模式,將原來(lái)單純用壓空吹掃清潔,改為壓空吹掃與人工清潔配合。一系列舉措實(shí)施后,壓空消耗下降了12.77萬(wàn)立方米/天,節(jié)約成本1.532萬(wàn)元/天。
修復(fù)熱風(fēng)爐支管 焊工匠人展作為
8月份,煉鐵事業(yè)部開(kāi)展了三號(hào)高爐1#熱風(fēng)爐支管波紋炸裂修復(fù)的揭榜攻關(guān),焊工技師陶康接下了這項(xiàng)艱巨的任務(wù)。在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、計(jì)算時(shí),陶康發(fā)現(xiàn)1號(hào)支管波紋由于多次包覆,波紋膨脹節(jié)已失去吸收應(yīng)力的作用,產(chǎn)生了管道穿漏的安全隱患。他立即組織設(shè)備人員進(jìn)行檢修,加固波紋立板,控制波紋形變,對(duì)破損部位進(jìn)行焊接,提高波紋連接部位的抗拉強(qiáng)度。整治后,1#支管波紋運(yùn)行狀況良好,未再出現(xiàn)任何穿漏現(xiàn)象,每月節(jié)省成本0.65萬(wàn)元。(李軍峰 廖芩 高炎)