面對嚴(yán)峻的市場形勢
廣大員工積極響應(yīng)
重慶鋼鐵公司降本增效號召
立足崗位 腳踏實地
一往無前 不斷挑戰(zhàn)
以小發(fā)明、小創(chuàng)造、小改善
提升生產(chǎn)效率
打通降本增效的堵點
“小改小革”蘊藏“大能量”
基層一線有“大作為”
簡易壓線裝置,解決鐵水運輸難題
煉鋼廠高爐爐下210噸鐵水車在運行過程中,備用位鐵水車在啟動時,會與鐵包蓋底座發(fā)生擦剮,而且擦剮點不在頭尾位置,導(dǎo)致90米長的電纜線全部報廢,既影響生產(chǎn),還增加備件成本。
為了解決這個問題,運轉(zhuǎn)主要操作文立志琢磨出了一個優(yōu)化方法:利用鋼板邊角料、廢舊鋼管和角鋼,采用大管套小管焊接固定在鐵水車上,制成簡易的壓線裝置,即能壓制電纜線啟動時的瞬時彈力,又保證能靈活轉(zhuǎn)動。
此壓線裝置實施后,在保證鐵水車穩(wěn)定順行的同時,預(yù)計節(jié)約費用7.4萬元/年。
自制扒渣板,好用還不貴
煉鋼鐵水預(yù)處理脫硫扒渣環(huán)節(jié),由于要在鐵水表面進(jìn)行扒渣作業(yè),扒渣板在一千三百多度的高溫下?lián)p耗非???,扒渣板使用周期僅為3天,鐵水作業(yè)區(qū)每月消耗大約10塊扒渣板?!鞍窃?span>板不是什么高科技。”鐵水作業(yè)區(qū)組織技術(shù)和點檢維護(hù)骨干,找來圖紙,對照成品扒渣板劃線、切割、焊接,進(jìn)行現(xiàn)場制作。
“依葫蘆畫瓢”看似簡單、實則不易,第一塊扒渣板制作完成投入使用后發(fā)現(xiàn)只能扒30包鐵水,比采購的扒渣板使用壽命少了近一半。經(jīng)大家深入分析,在原材料質(zhì)地相同的情況下,唯一能影響扒渣板使用壽命的就是焊接環(huán)節(jié)。在后續(xù)的制作中,他們提高焊接質(zhì)量,自制扒渣板使用壽命得以有效延長。截至目前,已自制扒渣板10塊,使用壽命接近外購扒渣板。
自制一塊扒渣板,可節(jié)約生產(chǎn)性資材消耗費用252元,預(yù)計可降本3.02萬/年。
開發(fā)新型煤箱,降低小焦?fàn)t實驗成本
小焦?fàn)t煤箱是小焦?fàn)t試驗過程中重要的備件,采用耐高溫鎳鉻合金制作,費用高達(dá)2.35萬元/個,單爐使用成本約840元左右。
面對如此高昂的運行成本,制造管理部原料檢測作業(yè)區(qū)成立煤箱技術(shù)優(yōu)化攻關(guān)小組,小組成員重點圍繞煤箱性價比進(jìn)行研究,采用降低煤箱單價、降低單個煤箱使用次數(shù)、提升更換次數(shù)的方式,先后試驗了鐵皮箱、不銹鋼箱兩種材質(zhì),并對煤箱的結(jié)構(gòu)、不銹鋼的厚度進(jìn)行了優(yōu)化試驗。
通過兩個月,30多爐次的試驗,最終開發(fā)出使用不易變形、最優(yōu)性價比的新型煤箱,制作成本僅為1540元/個,單爐成本不到400元,費用降低219%,預(yù)計降本6.83萬元/年。(劉修鎮(zhèn) 呂陽 楊長富 夏東)