八月份,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足崗位,深挖系統(tǒng)潛能,用實際行動源源不斷為企業(yè)降本增效注入新動力,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提速換檔。
破解密碼一:移花接木 余熱利用
該單位 265㎡、400㎡燒結(jié)機一混混合料是通過蒸汽直通冷水水箱的方式來提升水溫。因水溫不恒定,造成混合料溫度不穩(wěn)定,導致蒸汽消耗較大,不利于動力能源成本控制。
針對以上問題,設(shè)備技術(shù)人員通過在低溫段環(huán)冷機旁加裝換熱器,引入低溫段煙氣對水箱內(nèi)部工業(yè)水進行換熱,并通過水管將達到80℃的熱水送至一混水箱,對皮帶混合料區(qū)域進行噴灑,進一步穩(wěn)定提升料溫,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。改造后,265㎡、400㎡燒結(jié)機一混水箱日蒸汽消耗分別由45噸、60噸降至10噸、20噸,且環(huán)冷風機頻率降低2赫茲,預計年可節(jié)約能源費用112萬元。
破解密碼二:堵漏增風 提質(zhì)降耗
燒結(jié)機使用大風量,對燒結(jié)過程各項經(jīng)濟指標提升具有促進作用。在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),當風量利用率每增加10%,燒結(jié)礦可減少電耗2kwh/h,固燃單耗降低1kg/t,成品率提升1.5%至2%。改造前,該單位3臺燒結(jié)機風箱之間僅使用隔板隔開,隔板使用網(wǎng)格化加固、平行設(shè)計,造成自上向下抽風阻力加大、有效風量減少。
為解決這一難題,工藝技術(shù)人員通過制作三角形隔板替換平行化隔板,以增強透風性,合理利用風量;將燒結(jié)機前3個風箱由雙翻式改為單翻式,降低漏風率,減少風量對翻板的磨損;在第3和第4號風箱之間制作隔風板,阻止串風現(xiàn)象,實現(xiàn)微負壓點火。改造后,風量利用率成功提升1%,單臺燒結(jié)機年可創(chuàng)效466萬元。
破解密碼三:改造升級 開源節(jié)流
點火工序是燒結(jié)工藝的重要環(huán)節(jié),點火效果對燒結(jié)過程管控和質(zhì)量指標提升起著決定性作用。因450㎡燒結(jié)機點火爐保溫段長度較短,導致爐內(nèi)溫度下降較快,點火效果不理想,造成煤氣消耗量倍增,影響燒結(jié)礦品質(zhì)提升。
為了進一步提升點火效果,該單位通過將點火爐保溫段延長2米,在點火爐外圍、出口處制作鋼結(jié)構(gòu)并進行保溫材料掛接,防止熱量散失;對點火器加入煤氣與空氣自動調(diào)節(jié)功能,設(shè)定空燃比或點火溫度;在保溫段內(nèi)部制作熱交換器等多項舉措,成功使煤氣使用量消耗降低10%至15%,返礦率降低1%至2%,年直接可為企業(yè)降本140萬元。(楊梅)