2020年,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司牢固樹立“以高爐為中心”的鐵前經(jīng)營理念,兩眼向內(nèi),自我加壓,發(fā)動廣大干部職工時刻以進(jìn)取的精神、奮斗的姿態(tài)、奔跑的速度,投入到全年工作中,全力以赴,寫好“煉鐵高效冶煉”大文章。
優(yōu)化生產(chǎn) 實時保供
一季度以來,為確保生產(chǎn)系統(tǒng)高效順行,該單位堅持“一切圍著生產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn),一切為了經(jīng)濟(jì)效益干”的經(jīng)營思想,克服原燃料庫存、質(zhì)量波動等不利影響,通過不斷優(yōu)化高爐各階段操作參數(shù)和原燃料性能指標(biāo),根據(jù)每日生產(chǎn)任務(wù)和原燃料消耗情況,設(shè)派專人及時掌握原燃料品種、庫存等變化情況,全力確保物料正常保供,減少系統(tǒng)生產(chǎn)波動。同時,不斷優(yōu)化高爐生產(chǎn)組織,持續(xù)推進(jìn)大風(fēng)量、高富氧、大礦批操作方針,促進(jìn)高爐高效冶煉。截至目前,該單位富氧量由38000 m3/h增至42000m3/h,料速穩(wěn)定在7至7.5批/h;1、2#爐礦批穩(wěn)定在33至34噸,3、4#爐礦批穩(wěn)定在60噸。
高效管理 穩(wěn)定生產(chǎn)
提質(zhì)增效離不開高效的管理和穩(wěn)定的生產(chǎn)。為確保高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,該單位根據(jù)原燃料條件設(shè)定合適的冶煉強(qiáng)度,并制定與之相適應(yīng)的操作方針,最大限度降低原燃料質(zhì)量變化對高爐造成的不利影響;控制合適渣堿度,確保鐵水物理熱充沛;加強(qiáng)出鐵口和渣鐵溝檢查及維護(hù),不斷強(qiáng)化爐前出鐵管理;科學(xué)合理用風(fēng),隨時保證料速均勻穩(wěn)定和物理熱、風(fēng)壓在合理范圍;以強(qiáng)化提升工藝操作為目的,細(xì)化制定各關(guān)鍵操作參數(shù),設(shè)定硅、硫、風(fēng)壓等操作上下限,做到微調(diào)、早調(diào),減少爐溫波動,確保Si穩(wěn)定在0.30-0.45%,硅偏差控制在0.15%以內(nèi),促進(jìn)班料批穩(wěn)定、爐溫穩(wěn)定、爐渣堿度穩(wěn)定和系統(tǒng)溫差穩(wěn)定。
科技創(chuàng)新 降本增效
以“科技之春”活動月為契機(jī),緊緊依托科技創(chuàng)新,不斷推動生產(chǎn)工藝優(yōu)化、指標(biāo)改善,努力提升經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量,通過大力挖掘科研項目,持續(xù)推進(jìn)“獻(xiàn)一計、出一策、干一事”、崗位創(chuàng)新、修舊利廢、技術(shù)攻關(guān)等活動,主動開展1#高爐系統(tǒng)汽礦槽配料倉下料穩(wěn)定性優(yōu)化攻關(guān)、400㎡燒結(jié)機(jī)超厚料層優(yōu)化研究、5#爐爐缸安全運行研究、高爐爐型管理應(yīng)用研究等技術(shù)攻關(guān)課題,為鐵前降本增效工作提供強(qiáng)大動力支撐。3月份,1#至4#高爐平均焦比達(dá)368.59kg/t;2#高爐利用系數(shù)2.86t/m3d達(dá)歷史最好水平,高效冶煉成效顯著。(薛曉妮)