提高澆注料鋼包使用比例,降低耐材成本,是煉鋼的主要降本項(xiàng)目,但傳統(tǒng)的澆注料耐侵蝕能差,包齡短,導(dǎo)致鋼包周轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng),嚴(yán)重制約了澆注鋼的使用。今年以來(lái),方大特鋼煉鋼廠不等不靠,集思廣益,從“研”著手,按“章”辦事,及時(shí)解決遇到的難題,最終實(shí)現(xiàn)“效”益彰顯。
從“研”著手。該公司成立技術(shù)攻關(guān)小組,與鋼包廠家一同論證,經(jīng)過(guò)反復(fù)多次試驗(yàn),比較推敲,在各項(xiàng)指標(biāo)符合安全生產(chǎn)管理的要求下,最終確定采用以高純度電熔剛玉為主材料的剛玉澆注料。按“章”辦事。按照試驗(yàn)方案,攻關(guān)小組細(xì)化人員責(zé)任,從現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)、材料準(zhǔn)備、施工監(jiān)督等方面一一落實(shí)到位,環(huán)環(huán)相扣,負(fù)責(zé)人各司其職,嚴(yán)格控制澆注料的加水量及施工時(shí)間的銜接,確保鋼包后期使用安全可靠。“效”益彰顯。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的試運(yùn)行,數(shù)據(jù)采集,剛玉澆注料達(dá)到預(yù)期的效果,不僅滿足生產(chǎn)工藝需求,在同等條件下,其包齡由原來(lái)的130爐提升至188爐,既保證了鋼包的在線周轉(zhuǎn),又節(jié)約了煤氣。