本報訊 近日,首鋼水鋼焦化事業(yè)部化產(chǎn)作業(yè)區(qū)EMC項目負壓蒸氨工段新建一套負壓蒸氨系統(tǒng)進入調(diào)試運行,為水鋼提效節(jié)能奠定堅實基礎(chǔ)。
負壓蒸氨備用系統(tǒng)可產(chǎn)出濃度為20%的氨水10950噸/年,送至氨水儲罐,蒸餾后的蒸氨廢水送至煤氣洗滌系統(tǒng)的洗氨塔,尾氣送至裝置區(qū)尾氣總管,主要新建設(shè)備為進水預(yù)熱器、脫氨塔、再沸器、冷凝器、氣液分離罐、回收塔、氨水冷卻器、出水深冷器、洗氨塔等。
試生產(chǎn)前,焦化事業(yè)部組織崗位人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),讓崗位操作人員學(xué)習(xí)了解設(shè)備名稱工藝流程、工藝參數(shù),掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識,提高安全生產(chǎn)技能,增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。
該作業(yè)區(qū)依據(jù)焦化事業(yè)部煙道氣余熱負壓蒸氨工程配套廢水處理要求,確定系統(tǒng)最佳運行條件,達到較好的出水效果,實現(xiàn)出水達標的目標。同時,針對焦化廢水處理的種種難題,化產(chǎn)作業(yè)區(qū)提供了有效的解決方案,對該系統(tǒng)進行了調(diào)試,包括檢測各項設(shè)備開機、關(guān)機、繼續(xù)運行等工況下的使用情況,檢查配套設(shè)施設(shè)備的運行情況,并實現(xiàn)了優(yōu)于工藝設(shè)備設(shè)計的效果,滿足廢水系統(tǒng)處理的最終要求,確保煤氣系統(tǒng)指標達標送至后序用戶,為水鋼提效節(jié)能做出應(yīng)有的貢獻。(張志喜 陳章翔)
《中國冶金報》(2024年10月10日 08版八版)