本報(bào)訊(記者劉玉紅 通訊員崔雙斌)今年初以來(lái),河鋼衡板以技術(shù)升級(jí)為落腳點(diǎn),充分發(fā)揮技術(shù)力量和優(yōu)勢(shì),深度挖掘降本潛力,大力實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新。自3月中旬起,該公司通過(guò)對(duì)酸再生工序電除霧實(shí)施降檔運(yùn)行,廢氣排放指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,目前噸鋼成本可降低12元。
電除霧系統(tǒng)是通過(guò)強(qiáng)大的電場(chǎng),使酸霧中的顆粒物分子被電離,瞬間產(chǎn)生大量的正、負(fù)離子,它們作定向運(yùn)動(dòng),并且吸附在電除霧的電極上,定時(shí)沖洗電極后,廢水流到洗滌塔中,以此達(dá)到凈化酸霧的目的。在生產(chǎn)中,電除霧一般設(shè)置在四擋運(yùn)行,顆粒物指標(biāo)保持在5毫克/升左右。為不斷強(qiáng)化技術(shù)升級(jí),該公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)加大攻關(guān)力度,積極對(duì)標(biāo)先進(jìn)企業(yè)的酸再生工藝,對(duì)電除霧降檔運(yùn)行進(jìn)行靶向攻關(guān)。該公司技術(shù)人員通過(guò)查閱資料和大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù),精心采取相關(guān)措施,實(shí)現(xiàn)電除霧可以設(shè)置二擋運(yùn)行的生產(chǎn)模式。在試投入過(guò)程中,技術(shù)人員通過(guò)精準(zhǔn)優(yōu)化電壓、電流等關(guān)鍵參數(shù),有力保證了霧化效果;同時(shí),合理調(diào)整了沖洗時(shí)間和靜置時(shí)間,確保電極表面無(wú)顆粒物殘留,并且把沖洗次數(shù)由24小時(shí)1次調(diào)整為12小時(shí)1次。技術(shù)人員經(jīng)過(guò)多次測(cè)試,顆粒物指標(biāo)控制在10毫克/升以下,優(yōu)于國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求。此次電除霧實(shí)施降檔運(yùn)行,既滿足了生產(chǎn)工藝流程,又降低了酸霧處理的成本費(fèi)用,效果顯著。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2023年04月27日 08版八版)