將轉爐冶煉產生的煤氣回收利用,是鋼鐵企業(yè)綠色節(jié)能生產的有效做法。攀鋼釩通過技術改造,先后實現了5座煉鋼轉爐煤氣回收利用。由于轉爐提釩生產周期比煉鋼短、煤氣可回收量較小等原因,自投產以來,該公司兩座提釩轉爐產生的煤氣只能通過燃燒放散進行排放。為解決這一問題,近年來,該公司經過多方論證,于2019年下半年投入800多萬元,對提釩4號、5號轉爐煤氣回收進行技改。該公司全力做好工程項目管控,將煤氣回收系統(tǒng)與兩座提釩轉爐一次除塵技改工程一起設計、施工,減少了對鐵水提釩生產的影響。施工隊伍克服工期短、環(huán)境復雜等困難,盡量減少新冠肺炎疫情對工程進度的影響,確保了工程按期完成。提釩4號、5號轉爐煤氣回收項目正式投運,結束了提釩轉爐煤氣只能通過燃燒放散排放的歷史,實現了7座轉爐煤氣全回收。
“按目前運行指標測算,提釩轉爐煤氣回收后,預計每年可創(chuàng)造效益1000萬元以上?!碧徕C煉鋼廠生產技術室副主任施明川說,他們將繼續(xù)跟蹤了解提釩轉爐煤氣回收系統(tǒng)運行情況,優(yōu)化技術參數,加強崗位人員技術培訓,實現煤氣最大限度回收利用,為攀鋼綠色清潔生產提供支撐。(楊蕊華)