近日,鞍鋼股份煉鋼總廠C轉爐環(huán)保監(jiān)測數據“出爐”,轉爐一次除塵煙塵排放濃度僅為每立方米9毫克,低于鋼鐵行業(yè)超低排放每立方米10毫克的標準。緊隨其后,A、B轉爐達產即達效,平穩(wěn)運行,三座轉爐在鞍鋼范圍內率先達到“史上最嚴”超低排放標準
煉鋼總廠A、B、C三座轉爐是目前鞍鋼本部噸位最大的三座轉爐,在本部鐵鋼平衡、提產創(chuàng)效生產中占有舉足輕重的地位。由于建成時間較早,三座轉爐一次除塵均采用濕法除塵工藝。
2017年以來,隨著新環(huán)保法的頒布實施,國家對鋼鐵企業(yè)污染物排放的要求越來越嚴格。2019年,生態(tài)環(huán)境部等五部門聯合發(fā)布《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》,進一步對鋼鐵企業(yè)生產污染源顆粒物排放濃度作出規(guī)定,被業(yè)界譽為“史上最嚴”超低排放標準。
提質環(huán)保,既是央企之責,更是高質量發(fā)展之需。站在戰(zhàn)略發(fā)展高度,鞍鋼集團主動響應國家環(huán)保新標準,積極承擔社會責任,決定斥資對煉鋼總廠A、B、C三座轉爐進行一次除塵干法除塵升級,按照最“嚴苛”標準立項改造。同時,本著“逢修必改”、提質增效原則,改造將“更加節(jié)能、更加高效、更加智能、更高質量”理念融入其中,對三座轉爐同步進行全方位升級改造,提升三座轉爐整體生產工藝水平。
按照生產安排和改造計劃,三座轉爐分別于2019年先后開工,工期均為37天,包括煉鋼總廠在內的23家參戰(zhàn)單位共計投入1000多人次參與改造。三座轉爐提質、環(huán)保改造效果凸顯,一次除塵系統全部“升級”為干法除塵工藝,煙塵排放濃度一舉實現低于每立方米10毫克,轉爐同步完成余熱鍋爐整體更換、鋼包全程加蓋、滑板擋渣、轉爐副槍、轉爐操作室合并等提質改造,工藝技術實現了提質環(huán)保新飛躍。