今年以來,方大特鋼大力抓好節(jié)能降耗工作,使效果持續(xù)顯現(xiàn)。1-5月,熱電蒸汽鍋爐噸汽平均能耗穩(wěn)定在986.23 m3/t以內(nèi),共回收轉(zhuǎn)爐煤氣21178.88萬m3,與去年同比多回收1011.5772萬m3;自發(fā)電量達(dá)34794萬kWh,與去年同比增加3873.8萬kWh;軋鋼廠噸鋼電耗76.008 kWh、噸鋼水耗0.282 t,相比2018年平均值分別下降1.773 kWh、0.133 t,下降成本約193.49萬元。
該公司在確保水、電、風(fēng)、汽、氣正常供應(yīng)的前提下,結(jié)合實(shí)際,多措并舉實(shí)施節(jié)能挖潛。將噸汽能耗、供水電耗、功率因數(shù)、發(fā)電量、轉(zhuǎn)氣量回收等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行分解,明確責(zé)任人,同時(shí)建立獎(jiǎng)懲機(jī)制,大力開展科技攻關(guān)、小改小革、合理化建議活動(dòng),降低供能運(yùn)行成本;積極提高功率因數(shù),降低供電線損工作,并采取跟蹤生產(chǎn)用電負(fù)荷變化,不斷調(diào)節(jié)變電站運(yùn)行方式等辦法,科學(xué)合理、及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)節(jié)平衡用電設(shè)備的無功負(fù)荷。
為降低噸鋼電耗、水耗,軋材系統(tǒng)對用水用電進(jìn)行全面梳理排查,查找各種跑冒滴漏,逐項(xiàng)落實(shí)整改并取得實(shí)效。在電耗控制方面,一方面積極淘汰高耗能設(shè)備電機(jī);另一方面通過優(yōu)化軋制工藝減少高功率電機(jī)的投入使用,棒材線、優(yōu)特鋼線通過控溫控軋,降低水泵的運(yùn)行負(fù)荷等,降低電力消耗。在水耗控制方面,對軋槽的水管進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),在保證軋槽冷卻效果的基礎(chǔ)上減少用水量,同時(shí)對各水路漏水點(diǎn)進(jìn)行排查、補(bǔ)漏,降低了水的消耗。組織員工參加“精細(xì)能源消耗,降低生產(chǎn)成本”活動(dòng),收集員工建議,并將好的建議進(jìn)行論證使用,提升節(jié)能降耗效果。