“每一分錢都要較真、每一分鐘都不耽擱、每一個(gè)人都要擔(dān)當(dāng)”的“三個(gè)一”管理文化理念,是對鄂鋼精神的延續(xù)與傳承。時(shí)代在變,精神不變;環(huán)境在變,精髓永恒。傳承鄂鋼精神、弘揚(yáng)鄂鋼文化、延續(xù)鋼城血脈、凝聚文化內(nèi)核、體味精神實(shí)質(zhì),樹立文化自信與自豪感,是我們應(yīng)對鋼鐵寒冬的底氣和信心。
軋材廠自動化車間負(fù)責(zé)四條產(chǎn)線的電氣設(shè)備運(yùn)行維護(hù)及檢修管理,電耗是該車間關(guān)鍵指標(biāo)。今年以來,該車間發(fā)動全體電氣職工認(rèn)真踐行“三個(gè)一”管理理念,積極開展電耗攻關(guān),讓“每一度電都不能浪費(fèi)”深入每一個(gè)自動化人的內(nèi)心。
一起走進(jìn)他們的團(tuán)隊(duì),看看他們是怎么做的吧。
棒一:減少地輥空轉(zhuǎn)造成電能浪費(fèi)
自動化一班在深入現(xiàn)場觀察時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)短尺較少時(shí),4CS操作工手動剔短尺較方便,于是長期啟動手動剔廢開關(guān),導(dǎo)致剔廢地輥長期處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),不僅造成能源的極大浪費(fèi),還加大了設(shè)備磨損速度,甚至?xí)r常因超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)而燒毀電機(jī)。
“每一分錢都要較真,絕不允許白白浪費(fèi)電能。”自動化區(qū)域師汪永根迅速組織召開班組會,大家集思廣益,制定解決方案:修改手動剔廢操作程序,當(dāng)手動剔廢操作開關(guān)啟動時(shí),給一個(gè)30秒的脈沖,30秒后剔廢地輥自動停止,再次操作時(shí)必須重新開啟。同時(shí)進(jìn)行培訓(xùn),講明剔廢工作原理和方法,督促職工規(guī)范操作,提高節(jié)能意識。
方案實(shí)施后,減輕了設(shè)備維護(hù)強(qiáng)度和費(fèi)用,按剔廢電機(jī)功率及節(jié)約運(yùn)行時(shí)間算,每天可節(jié)約電耗約240kWh。
棒二:將傳動裝置風(fēng)機(jī)改為自動分閘控制
經(jīng)過長時(shí)間在現(xiàn)場的觀察,自動化二班班長管博發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場傳動柜有如下缺陷:2#、3#剪、16#、17#、18#傳動裝置風(fēng)機(jī)不能自動分閘,每次分閘必須人為操作,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)常常不能及時(shí)合分閘,長時(shí)間運(yùn)行造成電能浪費(fèi)。
發(fā)現(xiàn)問題后,管博帶領(lǐng)班組成員集思廣益,制定解決方案:利用中間繼電器與風(fēng)包接觸器并接以實(shí)現(xiàn)自動分閘功能,并預(yù)留10分鐘延時(shí)運(yùn)行時(shí)間,同時(shí)增加報(bào)警功能。
按一臺風(fēng)機(jī)約2KW的功率、該5臺電機(jī)每天節(jié)約三分之一的運(yùn)行時(shí)間算,每天可節(jié)約電耗約80kWh。
現(xiàn)場糾正浪費(fèi)電能現(xiàn)象
自動化車間負(fù)責(zé)人牛福廣介紹車間電耗完成情況時(shí)說:“以上措施只不過是我們努力降電耗的冰山一角,我們車間職工日常穿梭在生產(chǎn)現(xiàn)場,隨時(shí)隨地監(jiān)管并糾正現(xiàn)場浪費(fèi)電能的不良習(xí)慣,比如我們會及時(shí)關(guān)停臨時(shí)降溫風(fēng)扇、空調(diào)等用電設(shè)備;優(yōu)化主輔機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)PLC程序,按需啟停相應(yīng)數(shù)量的電機(jī);梳理風(fēng)、水、油等輔機(jī)存在隱形浪費(fèi)電能的情況并及時(shí)整改等等。”
不積小流無以成江海,正如該車間職工常說的:“你降幾度,我降幾度,每日眾人合降幾萬度?!彪S著全員投入降電耗行動,自動化人在平凡崗位上“一點(diǎn)一滴”的積累,該車間上半年電耗均完成指標(biāo):棒一產(chǎn)線降耗2kWh/t,每天節(jié)約電耗6000度;棒二產(chǎn)線降耗3kWh/t,每日節(jié)約電耗10000度;棒三產(chǎn)線降耗3kWh/t,每日節(jié)約電耗11000度;2023年上半年三條棒材產(chǎn)線共節(jié)約用電成本230萬元。(王娟)