本報(bào)通訊員 付會(huì)文
第四季度以來,河鋼集團(tuán)唐鋼公司堅(jiān)持以技術(shù)進(jìn)步為抓手,持續(xù)深化降本增效工作,緊緊圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域深挖潛力、精準(zhǔn)攻關(guān),努力為各產(chǎn)線提供成本最優(yōu)、高效穩(wěn)定的動(dòng)力介質(zhì)。
該公司動(dòng)力部生產(chǎn)室副主任陳曉偉主要負(fù)責(zé)唐鋼新區(qū)產(chǎn)線煤氣利用與平衡工作,如何更高效地利用回收煤氣來提升自發(fā)電比例,從而減少外采電量,降低電費(fèi)支出,是他和同事們攻關(guān)的重要課題之一。
陳曉偉和同事們認(rèn)為想要提高自發(fā)電量,首先就要提高煤氣回收量及利用率。提高煤氣回收量要合理組織煤氣系統(tǒng)的平衡,在首先保障各生產(chǎn)單元煤氣使用需求的前提下,最大限度發(fā)揮煤氣儲(chǔ)柜緩存作用,做到應(yīng)收盡收。
走進(jìn)調(diào)度室,迎面就能見到大屏幕上實(shí)時(shí)顯示著各單元之間回收與輸送煤氣的數(shù)值,一組組綠色線條將煤氣回收利用的情況直觀盡顯。
“近期我們對(duì)煤氣平衡方案又進(jìn)行了優(yōu)化,對(duì)各生產(chǎn)單元煤氣使用進(jìn)行分級(jí)管理,并根據(jù)各產(chǎn)線生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行錯(cuò)峰供氣。此外,我們還根據(jù)發(fā)電系統(tǒng)負(fù)荷情況調(diào)整煤氣柜容與放散壓力匹配關(guān)系,充分發(fā)揮煤氣柜的谷吸峰吐能力,最大限度減少負(fù)荷波動(dòng),保證發(fā)電機(jī)組低燃耗運(yùn)行?!标悤詡ブ钢笃聊簧献兓臄?shù)字說道。10月份,唐鋼新區(qū)環(huán)比節(jié)省外購電246萬千瓦時(shí),節(jié)省電費(fèi)137萬元。
實(shí)現(xiàn)高爐煤氣零放散、轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)收盡收后,制約自發(fā)電量提升的還有煤氣燃燒發(fā)電后煙氣中的氮氧化物含量。如何發(fā)揮現(xiàn)有裝備作用,在保證氮氧化物排放滿足環(huán)保要求的前提下,實(shí)現(xiàn)煤氣利用率提升?這個(gè)難題又讓陳曉偉和他的同事們開啟了“頭腦風(fēng)暴”。
“多發(fā)電就要多用煤氣,但是煤氣燃燒后會(huì)產(chǎn)生氮氧化物,煤氣用量如果提升,那么氮氧化物總量肯定也會(huì)升高?!痹谡n題攻關(guān)會(huì)上,該公司生產(chǎn)室主任王榮耀說道,“那么我們是否可以通過調(diào)整高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣摻燒比,實(shí)現(xiàn)最佳空燃比,讓煤氣更充分燃燒,來減少氮氧化物呢?”
“對(duì),應(yīng)該會(huì)有作用。但我覺得要想真正解決問題,還要在處理氮氧化物的脫硝系統(tǒng)上下功夫?!标悤詡ヌ岢鲎约旱南敕?。
“咱們的脫硝系統(tǒng)采用SNCR(選擇性非催化還原法)選擇性非催化還原脫硝技術(shù),在目前環(huán)保條件下,已達(dá)到最大處理能力?!睙犭娮鳂I(yè)區(qū)值班作業(yè)長楊溢說道。
“所以想要突破,只有技術(shù)創(chuàng)新這條路!”陳曉偉接過話茬。
經(jīng)過攻關(guān)小組集思廣益,該公司初步確定了在優(yōu)化空燃比的同時(shí),對(duì)現(xiàn)有脫硝系統(tǒng)所用藥劑進(jìn)行改善的方案。通過將原有液態(tài)脫硝劑用固態(tài)脫硝劑進(jìn)行部分替換,并進(jìn)行多批次不同劑量的投放試驗(yàn),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行模型化分析后,攻關(guān)小組確定出最優(yōu)配比方案,在工藝優(yōu)化后,脫硝效率大幅提升。
《中國冶金報(bào)》(2022年12月13日 06版六版)